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數控機床故障維修實(shí)例分析

日期:2022-06-16   瀏覽量:2142

數控機床故障維修實(shí)例分析


一、加工中心軸抖動(dòng)故障三例


1.德國維爾納公司制造的TC-800臥式加工中心  其控制系統是西門(mén)子850M。機床使用一年后發(fā)現在停止狀態(tài)下刀鏈(W軸)來(lái)回小范圍抖動(dòng)。該軸的驅動(dòng)與其他各軸一樣采用交流伺服系統,其位置檢測為角度脈沖發(fā)生器。開(kāi)始時(shí)抖動(dòng)不很?chē)乐?,后?lái)越來(lái)越厲害并報警停機。在抖動(dòng)發(fā)生時(shí),通過(guò)測量伺服驅動(dòng)的指令值,發(fā)現該輸入電壓值“+"“-"不斷交化,與抖動(dòng)周期—致。從屏幕發(fā)現W軸的實(shí)際位置也不斷地增減變化,這說(shuō)明位置反饋是好的。


那么NC(數控)部分、伺服驅動(dòng)、電機這幾個(gè)環(huán)節哪一個(gè)有故障呢?首先考慮到的是零點(diǎn)漂移,但經(jīng)調整無(wú)效。由于是閉環(huán)的數控系統,各環(huán)節互相控制、互相制約,分析起來(lái)比較復雜。而西門(mén)子850系統可分硬件和軟件兩大部分,軟件部分有許多用戶(hù)可以干預的參數,關(guān)于伺服軸的參數也不少。因此決定先從修改參數入手。經(jīng)幾次調整參數,最后將NC機床參數2604(W軸多項增益)從25500改至15000后,抖動(dòng)立即停止。為使系統有比較高的快速性和較寬的穩定裕量,經(jīng)幾次試驗將該參數定為20000。以后刀鏈一直正常運行至今。


分析:軸抖動(dòng)原因是元件老化,系統參數發(fā)生變化,而且伺服系統回路的增益太大。理論上在閉環(huán)系統里開(kāi)環(huán)增益過(guò)大,系統的穩定裕量就小。由于系統某些原因引起參數發(fā)生變化或干擾造成系統振蕩或不穩定。在全由硬件組成的系統里可以調整某一環(huán)節增益得以校正;而在現代計算機控制的加工中心往往可以通過(guò)修改某一相關(guān)參數而收到事半功倍的效果。


2.TC-1000臥式加工中心  其控制系統和機械結構同上例一樣。工作臺的移動(dòng)為X軸,由于該機工況比較惡劣,開(kāi)始機床偶爾發(fā)生l130報警(X軸夾緊報警),以后報警越來(lái)越頻繁.并段X軸在移動(dòng)中發(fā)生顫抖現象(即速度不穩)。


該機各軸指令值,跟隨誤差、瞬時(shí)速度等均可通過(guò)屏幕觀(guān)察。經(jīng)仔細觀(guān)察,發(fā)生報警時(shí)的工況總是在振動(dòng)最為惡劣的程序段.而X軸移動(dòng)中的顫抖則發(fā)生在該軸的任何位置。但只要在移動(dòng)時(shí)加一反向推力,顫抖將顯著(zhù)減小。經(jīng)分析認為電氣控制系統存在故障的可能性較小,重點(diǎn)檢查X軸的機械傳動(dòng)部件,檢查發(fā)現滾珠絲杠螺母副存在較大的軸向間隙。將間隙消除并調整適當的預緊力,故障排除。


分析:這一故障主要是由機械軸向振動(dòng)的長(cháng)期作用和滾珠絲杠螺母副預緊力太小,使得滾珠絲杠螺母副軸向產(chǎn)生間隙,反過(guò)來(lái)由于存在軸向間隙使得工況惡劣時(shí)振動(dòng)加劇,工作臺釉向竄動(dòng)大而引起報警,同時(shí)由于滾珠絲杠螺母副存在間隙或預緊力太小,移動(dòng)中必然產(chǎn)生顫動(dòng)。


3.TC-1000臥式加工中心  由于Z軸(立柱移動(dòng)方向)位置環(huán)發(fā)生故障,機床在移動(dòng)Z軸時(shí)立柱突然以很快的速度向反方向沖去。位置險測回路修復后Z軸只能以很慢的速度移動(dòng)(倍率開(kāi)關(guān)置20%以下),稍加快點(diǎn)Z軸就抖動(dòng)。移動(dòng)越快抖動(dòng)越嚴重。嚴重時(shí)整個(gè)立柱幾乎跳起來(lái)。


更換伺服驅動(dòng)裝置和速度環(huán)等器件均無(wú)效,由于驅動(dòng)電機有許多保護環(huán)節,所以暫不考慮其有故障,而懷疑機械傳動(dòng)有問(wèn)題。通過(guò)檢查潤滑、軸承、導軌、導向塊等各項均良好,且用手轉動(dòng)滾珠絲征,立柱移動(dòng)也輕松的R,滾珠絲杠螺母與立柱連接良好,滾珠絲杠螺母副也無(wú)軸向間隙,預緊力適度,進(jìn)而懷疑滾珠絲杠有問(wèn)題,換上備件,故障排除。經(jīng)檢測原該珠絲杠彎曲超過(guò)0.15mm/m。


分析:內于撞車(chē)時(shí)速度很快。滾珠絲杯承受的軸向力很大,結果引起滾珠絲杠彎曲。低速時(shí)由于扭矩和軸向力都不大,所以影響不大,而高速時(shí)扭矩和鈾網(wǎng)力都較大,加劇了滾珠絲杠的彎曲,使阻力大增,以致使Z軸不穩定,引起抖動(dòng)。


二、加工中心主軸不能定向


加工中心有—套刀庫系統,機床在加工工件時(shí)能自動(dòng)進(jìn)行換刀,而主軸在從刀庫取刀或將刀具裝入刀庫時(shí)必須進(jìn)行定向。如XH755加工中心(配FANUC-CME-83系統),其它定向是靠一個(gè)個(gè)磁性感應開(kāi)關(guān)與裝在和主軸帶輪上的感應元件接通來(lái)實(shí)現的(圖10—8)。當計算機發(fā)出主鈾定問(wèn)信號后.主軸減速,感應元件向磁性感應開(kāi)關(guān)靠近,到達正確位量時(shí),磁性感應開(kāi)關(guān)接通,并向計算機發(fā)出一信號,計算機接到此倍號后,即發(fā)出一制動(dòng)信號使主軸伺服電機停止,至此主軸定向完成。這臺加工中心在加工工件時(shí)由于刀具損壞,致使主軸堵轉,Z鈾超載,控制系統發(fā)出報警信號,機床停止。將損壞的刀具處理好后,重新啟動(dòng)機床,主軸箱內發(fā)出異響,并且有時(shí)不能定向。


數控機床


經(jīng)查是由于主軸堵轉時(shí),傳動(dòng)帶不能帶動(dòng)主軸帶輪旋轉,皮帶不運動(dòng),但電機帶輪仍在旋轉,由此造成旋轉的電機帶輪與靜止的皮帶高速摩擦,并不斷產(chǎn)生熱量,最后將皮帶燒出了一個(gè)凹坑,噪聲即由此發(fā)出。如果定向時(shí)凹坑剛好在帶輪位置,就會(huì )產(chǎn)生一個(gè)向下的拉力,使主軸離開(kāi)定向位置,如此反復超過(guò)設定的定向時(shí)間就會(huì )產(chǎn)生報警。換上新皮帶后,噪聲消除,定間也即正常。


但使用不久又發(fā)生了主軸不能定向的故障,再次檢查皮帶,屬正常,后經(jīng)反復觀(guān)察發(fā)現安裝伺服電機的板發(fā)生變形,致使安裝在電機上的帶輪與主軸上的帶輪不在同一平面內,皮帶被扭曲產(chǎn)生了一個(gè)不穩定的拉力致使主軸在定向位置,馬達制動(dòng)后仍有一個(gè)力向下拉主軸帶輪,使主軸又離開(kāi)定向位置,如此反復使主軸不能定向,加墊片校正后即恢復正常。


三、加工中心Y向尺寸超差


XH755加工中心使用一段時(shí)間后,發(fā)現工件的Y向尺寸超差,這是由于加工時(shí)冷卻油將切屑帶人可轉動(dòng)的工作臺底部,將工作臺墊高造成。此時(shí)須將工作臺拆下,清除里面的切屑方可消除這一現象。


四、油路進(jìn)氣,拉刀桿頂不出


如圖10—9所示,加工中心主軸上刀具的安裝是將錐柄刀桿插入主軸錐孔中,錐柄刀桿尾部有一拉釘。裝刀時(shí)主軸箱后部的油缸動(dòng)作,將主軸錐孔內的拉刀桿頂出,刀桿頭部有一可脹開(kāi)的孔,此時(shí)錐柄刀桿尾部的拉釘插入拉刀桿頭部可脹開(kāi)的孔中,油缸退回,拉刀桿在彈簧力的作用下退回到后部較小的孔中,刀柄由拉刀桿頭部孔中的鋼球卡緊,至此完成了裝刀過(guò)程。


數控機床


卸刀時(shí)主軸箱后部的油缸動(dòng)作,將拉刀桿頂出,其頭部可脹開(kāi)部分進(jìn)入大孔處,此時(shí)即可將刀取出。由于在卸刀時(shí)油缸必須將拉刀桿頂到一定位置才能將刀取出,也只有這樣才能觸動(dòng)行程開(kāi)關(guān)發(fā)出信號進(jìn)行下一步的動(dòng)作;在加工中,發(fā)現刀桿沒(méi)有頂出,不能進(jìn)行下一步的動(dòng)作。經(jīng)查,故障是由于油路進(jìn)氣,致使油缸推力不夠而不能將拉刀桿頂到預定位置,拉塊未觸動(dòng)行程開(kāi)關(guān)而造成的,排除油路中的氣泡,故障消失。


五、換刀機械手不能正常工作


立式加工中心具有一套機械手換刀裝置,其換刀過(guò)程為:刀庫動(dòng)作,找出所需更換的刀具,刀套下;手臂轉動(dòng)75°,兩個(gè)手爪同時(shí)抓住主軸和刀套上的刀具;手臂降,取出主軸和刀套上的刀具;手臂轉動(dòng)180°,交換主軸和刀套上的刀具;手臂上,將交換后的刀具分別插入刀套和主袖錐扎內:手臂返回75°;180°油缸空回程;刀套上,進(jìn)入刀庫中,至此完成一個(gè)換刀過(guò)程。這套系統中共有4個(gè)油缸,它們是:


1.手臂升降油缸,


2.刀套上下油缸,


3.75°往返油缸,


4.180°往返油缸。


每個(gè)油缸的進(jìn)退都由行程開(kāi)關(guān)發(fā)出反饋信號,計算機只有接到反饋信號后才能進(jìn)行下一步的動(dòng)作。當發(fā)現換刀過(guò)程在某一步停止動(dòng)作,可檢查行程開(kāi)關(guān)是否動(dòng)作,如行程開(kāi)關(guān)未動(dòng)作,就要調整撞塊位置或檢查手臂、刀套與氣缸的連接處是否松動(dòng),如是,將其調整好再予以鎖緊,故障即可消除。


六、一臺CAK-6150數控車(chē)床在加工中零件軸向尺寸經(jīng)常偏大,而且后面加工的零件總比前面的零件還長(cháng)出0.7mm-0.8mm


顯然這種誤差不可能是絲杠間隙產(chǎn)生的。因絲杠間隙誤差一般不會(huì )這么大。當機床空轉時(shí),車(chē)刀回原點(diǎn)后卻幾乎*產(chǎn)生,說(shuō)明脈沖生成正常,光耦沒(méi)有問(wèn)題。當加工時(shí),降低走刀速度,零件軸向誤差也隨之減小。而且用手摸絲杠,有時(shí)能感覺(jué)到輕微振動(dòng),且能發(fā)現車(chē)刀有微小停頓。這樣斷定是步進(jìn)電機阻尼盤(pán)松了。拆開(kāi)機床,打開(kāi)電機后端蓋,果然發(fā)現阻尼盤(pán)有松動(dòng)跡象,重籃彈簧壓板,加工零件尺寸恢復正常。


七、某廠(chǎng)一臺XK5040A數控銑床(配日本FANUC-3M系統),加工的工件尺寸超差


經(jīng)分析除了刀具因素外,如果編制的程序無(wú)錯誤,則主要是機床工作臺行程的尺寸與程序中設定的尺寸不一樣所造成,這是由齒輪間隙和絲杠螺母間隙引起的。一般來(lái)說(shuō)。數控機床在控制系統中均設有齒輪補償。此時(shí)可用干分表測定間隙、如數值較小,可在系統中設定參數值直接進(jìn)行補償,如FANUC—3M系統是53、54、55號參數.分別對應X、Y及Z抽.其最大值為255μm。如果問(wèn)隙超過(guò)此值,就要調整齒輪或絲杠螺母的間隙。


1.齒輪間隙調整  在XK5040A數控銑床上,其伺服電機與該珠絲杠間的傳動(dòng)齒輪帶有消隙裝置,與滾珠絲杠連接的齒輪是由兩片齒輪組成的,松開(kāi)4個(gè)螺釘,將兩片齒輪錯開(kāi)一個(gè)微小的角度,再擰緊螺釘即可消除齒輪間隙。


2.滾珠絲杠間隙的調整  該珠絲杠螺母的結構如圖10-10所示,其螺母是由左右兩個(gè)螺母裝在一基座內組成的,螺母與基座間有墊片,增加或減少該墊片的厚度,即可消防間隙。


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